有“质”者事竟成
水电五局天台项目提质增效攻坚战纪实

来源:一公司作者:王婧 时间:2024-04-24 字体:[ ]

天台山,是徐霞客游记的开篇之地,是李白笔下的“龙楼凤阙不肯住,飞腾直欲天台去”,是浙东唐诗之路上的一座巍峨之巅,而在群山之下,正孕育着一颗璀璨的明珠——天台抽水蓄能电站,散发着耀眼的光芒。

从无到有,风雨兼程,从起初的开挖到现阶段的混凝土浇筑,五局人肩负重任,应运而生。建设以来,水电五局天台项目建设者紧盯年度目标,抓早、抓紧、抓实、抓细各项工作,致力于在提质增效的攻坚战中打造出“最高、最大、最快”的世界清洁能源工程,让这里的每一寸土地赋予抽蓄电站的生命力。

 细化“网格化”管理,助推高效发展

实施精细化网格管理是满足工程高质量建设的必然要求。天台项目以“管理规范、质量优良、技术先进、指标先进、运行可靠、造价合理”为工程建设总目标,被业主赞誉为一支“重管理、能吃苦、提速度”的水电“铁军”队伍。

抓“常”抓“长”建机制,工程建设有激情。天台项目重点建立“两会一带一群一日志”日常态化工作体系,即每日班前五分钟会议、每日现场重点部位碰头总结安排会、每日领导班子带头值夜班、各施工部位微信群内每日总结、每日施工日志,建立长效机制,以点带面高效完成当日工作,真正做到各项工作有落实、有效果、安全质量不打折。

事在“网格”明任务,精细管理有实招。为进一步细化管理,天台项目通过党管干部原则,采取“网格化”管理,做到以“条”线分工,以“块”状负责,除项目负责人统筹主管外,其余6个项目班子分片分段负责,将电站建设划分为大坝、地下厂房、尾水隧洞、开关站等6块“责任田”,将其确认为区域网格长。同时,划分党员责任区,极力与网格长协调配合,负责区域安全、质量、进度,在施工建设中亮身份明职责,做到“守土有人、守土尽责”,自上而下抓落实,让项目管理工作合起来、活起来。

人才培养强队伍,依靠团队得结果。天台项目持续加强对人才队伍的建设,年初安排年度培养计划,技术、物资、经营、安全、施工、行政党建等课程一应俱全,每周开展一次培训,同时,浙江片区财务、人资人员集中在项目上培养,全面了解项目基层状况,培养一大批抽蓄技术骨干,满足长期发展需要,让更多抽蓄力量喷涌而出。

聚焦“数智化”手段,实现高空勘测

数字智能技术的不断崛起,对各行各业的蓬勃发展起到极大的促进作用。水电五局紧跟信息化、数字化、智能化发展趋势,引进无人机遥感服务航测技术,来满足工程建设勘测需要。

攻克新技术,抢占新赛道。从起飞到降落,从GPS解算到三维建模,从人工徒步爬山测量到空中遥感勘测,飞马D2000无人机成为了天台抽水蓄能电站的好帮手、勘测中的大明星。续航长、单次作业面积广、作业效率高是飞马D2000无人机最大的特点,通过不同的航测模式,再利用拍照、采集地形数据的镜头,即可高效、可靠的呈现出多样的效果,完成勘测任务。

测量工作是工程之眼,是项目建设的先行军。“自从有了这台无人机,我们的测量工作效率更高、精度更准了”,一公司测量大队歹晨辉发出感慨。时代在进步,项目测量设备的变化也日新月异,早期由水电五局承建的溧阳、绩溪抽水蓄能电站只能使用传统的全站仪和GPS设备,人工爬山测点。如今,测量机器人、三维激光扫描仪、航测无人机已逐渐使用在工程测量中。

2023年来,飞马D2000无人机贯穿在天台项目测量的全过程,结合卫星影像进行航线规划,合理安排飞行,经过数据预处理阶段、添加定位元素、提交空三计算建立出最终的三维立体模型。比起传统设备,无人机遥感航测关键技术成功克服了抽水蓄能电站上、下两座水库、高差较大、地势险峻、库区植被茂密、人工作业勘察难度大等诸多困难。

天台项目原始地形数据采集、开挖回填工程量分析计算、场地布置、边坡开挖放坡、边坡喷锚计算、电力线改线布置、料场分析……飞马D2000无人机的身影镶嵌在了天台项目工程的每一处,以及其它新项目前期的现场踏勘,每次飞行不到30分钟,就能完成人工几天的工作量,大大减少了以往外业工作的时间,更加方便精确,是天台项目优质履约、提质增效的一个重要手段。同时也为一公司浙江片区其它抽水蓄能电站项目提供了可靠、准确的技术借鉴,飞马D2000无人机在磐安、衢江、永嘉等抽水蓄能电站广泛利用,实现了区域资源共享、先进经验共学的良性发展。

运用“创新性”技术,打造天台速度

自主创新是科技发展的灵魂,更是支撑起国家工程建设的筋骨,承担着“筑梦工程、百亿工程、民生工程”使命担当的天台抽蓄电站,对各项技术指标都具有极高的要求,而打好核心技术创新战正是实现“天台速度”的关键所在。

自开工以来,五局人砥砺奋进,以坚定意志与灵活操作不断攻破“卡脖子”技术难题。

在地下厂房中导洞顶拱光面爆破时,存在超欠挖偏大、开挖面不太平整等问题。为提升地下厂房中导洞顶拱光面爆破质量,天台项目联合业主、监理成立QC小组,利用“鱼骨图”及施工现场调研取证分析,发现存在台车施工平台不规范的问题,台车距离掌子面较远,使用长钻杆导致钻机不稳定;且施工平台与边墙间隔较大,周边孔造孔角度不易把控。针对此难题,天台项目QC小组根据人、机、料、法、环等各个要素进行头脑风暴,对台车钻孔作业施工平台进行改造,通过加宽作业平台,将平台进一步延伸至掌子面,两侧施工平台与基岩活动连接,创造最佳造孔角度,同时,将钻杆长度由4米改为2米,分阶段钻进,使持钻更稳定,进一步保障了造孔精度。QC小组通过此方法实施后,超欠挖偏大、开挖面不平整问题明显改善,质量评定均达到优良等级,极大的提高了中导洞顶拱光面爆破施工质量。

岩锚梁混凝土完工实体呈现“镜面”效果、尾水隧洞等开挖整体质量达到“优良”等级……不断的摸索,不断达到样板工程标准。同时像《提高地下厂房岩台爆破开挖成型率》、《提高岩壁吊车梁混凝土优良率》等QC成果申报也已在天台项目蔚然成风。

为全面保证施工质量,现场对关键工艺形成工艺明白卡,对作业班组进行安全技术交底,并制定相应措施,形成过程管控、各阶层管控。严格执行三检制度,遵守以“事前预防、事中监督、事后检测”的管理原则,将质量隐患消灭在萌芽状态。

细微之处见真章,有“质”者事竟成。水电五局天台项目建设者因地制宜,多措并举,打好提质增效攻坚战,助推电站建设优质履约,以“天台速度”完美诠释建设世界级巨型“充电宝”的五局力量。





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